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泰興減速機:立式摻混攪拌擺線針輪減速機、電機的改造:在復(fù)肥生產(chǎn)中,用于原料摻混的設(shè)備是2臺φ1800mm×600mm的立式摻混攪拌機,所配減速機為立式擺線針輪減速機,電機為立式7.5kW4極電機。由于原料有一定的黏性,極易粘貼在攪拌盤壁上,形成密實的物料黏結(jié)層,造成機內(nèi)摩擦力增大,使摻混攪拌機承受過大的負荷,時常造成電機燒壞,減速機損壞,影響生產(chǎn)。最嚴重時在1個月內(nèi),電機燒壞3臺,減速機件損壞2次。
為解決此問題,需在電機及減速機超出其承受力時,能停機或斷開傳動。根據(jù)這個思路,將原來的電機直聯(lián)傳動改為三角帶傳動,在超負荷時三角帶會打滑,操作工發(fā)現(xiàn)此情況立即停機進行清理,既保護了電機,又保護了減速機,此后,沒有再出現(xiàn)燒壞電機和損壞減速機的情況。
立式鏈條破碎機的改造:在復(fù)肥生產(chǎn)中,使用的φ700mm鏈條破碎機,物料在機內(nèi)破碎過程中,由于鏈條轉(zhuǎn)子的高速旋轉(zhuǎn),形成極強的離心力,物料極易粘貼在破碎機的內(nèi)壁上,形成密實的物料黏結(jié)層,造成堵塞,一般情況下,每班堵機3~5次,每堵機1次,需停機清理,少則10min,多則20min。
為解決這一問題,從隔膜泵的工作原理出發(fā),利用橡膠輸送帶的可變形性,用其卷制成圓筒形替代原碳鋼殼體,并在殼體外,增裝保護殼體,以免在橡膠輸送帶卷制的筒殼損壞時物料飛出傷人。另在保護殼體上開裝更換內(nèi)橡膠輸送帶用的手孔3個(手孔裝快開門)。通過改造,機內(nèi)黏料堵機的現(xiàn)象明顯減少。即使堵子料,打開手孔,用木棒等用力搗,黏結(jié)在內(nèi)壁上的物料便很容易被除掉。改造后清理1次用時最多不超過5min,大大提高了開機率。
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