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減速機檢修需要保證的技術(shù)要求如下:
?。?)各軸線保證各自的相對位置公差,各軸的平行度,水平度。
(2)各齒輪嚙合情況良好,齒側(cè)隙,齒面接觸情況符合設備技術(shù)文件。
?。?)軸承游隙符合要求,旋轉(zhuǎn)件運轉(zhuǎn)靈活。
?。?)各潤滑點潤滑良好,減速機結(jié)合面不漏油。
2檢修技術(shù)方案要點
檢修技術(shù)方案以軸承座孔的修復和減速機裝配調(diào)整方案為重點,這里僅對這兩個方案的要點及實施過程進行介紹。
2.1軸承座孔的修復方案及實施要點
軸承座孔的修復采用目前應用廣泛的工程膠粘劑,產(chǎn)品名稱為可塞新TS311.
修復步驟及注意事項:
?。?)機座處理:首先在軸承安裝的部位進行打磨,打磨面深度應保證2.5mm以上。兩側(cè)預留軸承安裝基準面,約20mm,保證打磨面寬度大于軸承安放寬度。機座打磨面打磨完畢后,再進行刮花處理,花紋形狀不限,深度為1.5mm。
?。?)假軸表面的清洗。假軸表面污物,凸點處理,用砂紙進行打磨。
(3)機座孔表面的清洗。第一次新打磨的面不用進行燒烤處理,直接用清洗劑清洗。第二次修補(當涂層與機座粘接不牢,出現(xiàn)涂層脫離機座面,需返工)時,先用氣焊燒烤,清除油污,之后用配套產(chǎn)品可塞新1755高效清洗劑進行清洗。清洗時操作要點:清洗時是從瓦口向瓦底反復噴吹清洗4~5次,將整個表面及瓦底污物吹洗干凈,整個操作過程必須仔細,清洗過程中嚴禁用手觸摸金屬表面,確保金屬表面潔凈。
?。?)涂層的涂抹。要點:使用專用塑料刮刀分層涂抹,操作時必須戴手套,用力均勻,第一層需將凹處抹平,共涂抹3層,最后一層必須保證超出基準面3mm以上。涂抹過程中必須保證涂抹均勻,密實,不得有氣孔,整個涂抹操作過程迅速,快捷,不得超過20min.
?。?)假軸上脫模劑的涂抹。脫模劑使用的是配套產(chǎn)品可塞新1731脫模劑,在涂抹工作結(jié)束前10min在假軸上涂抹脫模劑,保證噴涂均勻,到位。
?。?)假軸安裝,測量,定位。從和膠開始到假軸安裝結(jié)束,整個過程不得超過60min.
?。?)合箱蓋,螺栓緊固。
(8)固化。必須保證固化溫度,每端加設4盞碘鎢燈同時進行烘烤,溫度不低于25℃,保證在40℃左右為宜。
?。?)起模。必須保證起模時間。當溫度在25以上時,保證16h之后方可脫摸。
?。?0)孔的研磨。用刮刀和0#砂紙打磨,保證研磨質(zhì)量。多余的涂層不得用手錘敲擊,應該使用角磨機切割,保證表面質(zhì)量,防止涂層被震裂。
?。?1)軸的安裝,調(diào)整。
?。?2)試車。必須保證固化時間72h。
2.2減速機裝配調(diào)整方案
通過本次檢修,總結(jié)出一套減速機裝配調(diào)整方案。減速機裝配調(diào)整的技術(shù)要點為:軸的水平度與各軸之間的平行度;齒輪的嚙合及接觸情況;軸承的游隙。
以這3項技術(shù)要求對減速機進行裝配調(diào)整。
2.3減速機的裝配調(diào)整的幾個關(guān)鍵步驟
?。?)修復軸承座孔用假軸的檢測:從表面粗糙度,尺寸公差,形位公差3個方面檢查測量。表面粗糙度的檢查:假軸在修復前首先進行油污清理,表面缺陷處理。尺寸公差的檢測:假軸的尺寸公差應符合機座孔的圖紙要求,各假軸偏差必須用外徑千分尺精確測量。
假軸的尺寸公差直接影響到孔的修復質(zhì)量。假軸直徑尺寸偏大,會造成修復后孔的尺寸過大,無法達到圖紙設計要求的軸承外圈與機座孔配合公差;假軸直徑尺寸偏小,會造成修復后孔的尺寸過小,加大手工研磨修復工作量,同時,增加軸系裝配定位難度,直接影響到軸的平行度,水平度,兩孔的同軸度。同軸度的檢查測量:假軸同軸度保證在0.05~0.15 mm之間為宜,這是保證檢修質(zhì)量的關(guān)鍵。
?。?)安放假軸時,必須測量假軸的水平度,與機座孔的垂直度,及假軸與機座孔的間隙是否均勻。這一點同樣也很重要。這一點做好了,可以大大減少手工研磨的工作量,提高裝配精度。
?。?)開瓦口。假軸起模之后,首先檢查各孔的修復質(zhì)量,固化強度是否達到。然后進行各孔瓦口開設,
?。?)各軸的裝配調(diào)整。安裝時,不要著急進行孔的修磨,首先將各軸依次裝入,進行初步調(diào)整之后,進行各軸水平度的檢測,齒輪間隙,齒面接觸情況的檢測,各軸承游隙的檢測。根據(jù)檢測結(jié)果,分析數(shù)據(jù),進行各孔的修磨。這個過程是反復的,一次比一次更加精細,最后進行精調(diào),定位。
(5)軸承游隙的確定。機座孔的上機體此次檢修中未進行修復,通過壓鉛法測出機座孔與軸承之間的間隙,確定所加墊片的厚度,以保證軸承的裝配游隙。
3軸承游隙測量與保證
滾動軸承在工作過程中應當有適當?shù)挠蜗?。游隙過大,會使同時承受載荷的滾動體數(shù)目減少,易使?jié)L動體與套圈產(chǎn)生彈性變形,降低軸承壽命,同時,還將降低軸承旋轉(zhuǎn)精度,產(chǎn)生徑向跳動,從而引起振動和噪聲;游隙過小,則工作時阻力增大,軸承容易磨損,同時阻力增大會使軸承特別是滾動體易發(fā)熱變形,發(fā)熱后又會進一步增大運動阻力而形成惡性循環(huán)。因此,軸承在整個裝配過程中都需要控制和調(diào)整游隙。調(diào)心滾子軸承保證游隙的方法是:保證軸承的原始游隙;保證軸與軸承安裝的過盈量;保證機座孔與軸承外圈的配合。
3.1軸承原始游隙的測量與保證
裝配前,反復測量核對新軸承的原始游隙,結(jié)果見表6,符合設計要求。
3.2保證軸與軸承安裝的過盈量
軸承與軸的配合為過盈配合,安裝后軸承游隙有不同程度的減小。
4檢修過程出現(xiàn)的各類問題原因分析及應對措施
4.1第一次檢修回裝后軸西側(cè)兩盤軸承抱死燒損擠壓破壞原因分析及對策
第一次檢修回裝后進行空負荷試運轉(zhuǎn),在運行至40min時,軸承溫度急劇升高,瞬間達到137,軸西側(cè)兩盤軸承抱死燒損擠壓破壞。分析原因:
?。?)工程膠粘劑的固化強度未達到。有3方面原因:固化時間不夠;固化溫度不夠;涂抹前未達到清洗要求,致使涂層與金屬層粘接不牢固。
?。?)由于飛輪的不平衡造成的振動及軸向力過大。裝配精度不夠,表現(xiàn)在以下兩方面:齒輪嚙合不好,單側(cè)受力,造成軸向力過大;
?。?)軸承游隙調(diào)整不理想。
?。?)軸承座孔修復精度不高,表現(xiàn)在以下兩方面:假軸同心度達不到要求;&手工刮研精度未達到要求。
?。?)軸承質(zhì)量。
?。?)軸在制造,裝配過程中變形超差。
?。?)各軸承潤滑點潤滑不到位。
針對以上可能導致軸承抱死的原因,制定了相應的對策。
?。?)工程膠粘劑的固化強度保證措施:固化時間72h之后試車;加設4盞碘鎢燈烘烤,軸承機座孔周圍溫度保證40以上;嚴格清洗質(zhì)量。
(2)提高裝配精度。
?。?)加強手工研磨質(zhì)量。
?。?)嚴把軸承質(zhì)量關(guān)。對有異議的軸承進行了硬度檢測,實測軸承HRC58~59,接近標準要求HRC60.
?。?)為保證各軸承潤滑到位,采取以下措施:軸承選擇帶有油槽的軸承;減速機試運轉(zhuǎn)前,稀油站運轉(zhuǎn)合格;檢查疏通潤滑油路,專人觀察油鏡,監(jiān)測油溫,防止稀油泵偷?,F(xiàn)象。
4.2軸承間隙壓鉛測量裝配數(shù)據(jù)的不真實性及對策
壓鉛是測量軸承頂間隙的比較實用可靠的方法。但在此次實施過程中出現(xiàn)了測量數(shù)據(jù)不準確的現(xiàn)象。起初,由于經(jīng)驗不足,使用傳統(tǒng)的鉛絲放置辦法,每個軸承的瓦口兩側(cè)均放置了兩條鉛絲,每個軸承頂端放置兩條鉛絲。經(jīng)測量所得的數(shù)據(jù)進行計算,加設相應厚度的銅墊,但在合箱蓋之后,所有軸承游隙均不合適,與測得的數(shù)據(jù)大相徑庭。
顯然,上述結(jié)果是由于測點取值的不準確造成的,為什么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象分析有以下兩個原因:一是該減速機為3級減速,共8個軸承座孔。在一個上下箱體結(jié)合面上,由于結(jié)合面的不平度,8個軸承座孔的瓦口一定不是同一個基準,測出的16條瓦口鉛絲的厚度各不相同,而且相差很大,一定是瓦口鉛絲的不準確造成的軸承外圈與基座孔之間的頂間隙數(shù)值測量的不準確。二是由于軸承座上孔也被破壞,出現(xiàn)不很嚴重的磨痕,盡管進行了打磨處理,但不能完全保證孔的形狀公差。
針對以上原因,做了如下處理。瓦口的16條鉛絲換成16塊0.5mm厚的鐵皮(當時因無鐵皮,用銅皮代替),每個軸承頂部放置兩條1.5mm直徑的鉛絲,重新進行測量。該操作方法的要領(lǐng)必須注意以下幾點:
(1)壓鉛時,每個軸承座的連接螺栓一定要緊固到位,結(jié)合面必須保證壓緊。
(2)為消除軸承座孔的形狀公差造成的影響,鉛絲厚度測點取值時取兩端點的4個值,計算時不采用平均值法,取4個值的最小值。
?。?)銅墊加設部位保證在鉛絲壓放的同一位置,銅墊的長度不得超出鉛絲的長度。
在實施過程中,為確保加墊的準確性,在加銅墊之后對軸承的游隙進行了測量,不合適之處進行了二次調(diào)整,軸承游隙檢測合格后最終合箱蓋。
5實施效果
在二次試車過程中,對各項數(shù)據(jù)進行監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果表明,各項檢測數(shù)據(jù)正常,本次試車成功,在此次主減速機的檢修中仍存在著未消除的缺陷,值得我們今后總結(jié)完善。
?。?)軸修復的同心度的保證。由于%軸修復用假軸不是通軸,兩孔的同心度與水平度很難保證,從反復調(diào)整檢測的軸承游隙數(shù)據(jù)中可以看出,軸承的外圈存在著不規(guī)則的變形,影響著軸承的使用壽命。
?。?)軸西側(cè)北面軸承游隙存在缺陷。這也是造成西側(cè)軸承工作溫度高于東側(cè)的一方面原因,此次未做再次研磨處理。
酒鋼宏興中板工序熱分段剪的檢修中,軸承座孔修復,各軸調(diào)整裝配,各項數(shù)據(jù)檢測及試車技術(shù)是典型的減速機檢修裝配技術(shù),在類似的檢修過程中可以借鑒使用,尤其是在檢修過程中出現(xiàn)的各類問題,更值得吸取經(jīng)驗。
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