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泰興減速機(jī)專業(yè)生產(chǎn)廠家泰強(qiáng)減速機(jī)2019年8月15日訊 電動(dòng)滾筒式減速機(jī)故障頻繁,通過(guò)減速機(jī)改型使用的方法,減小故障率,減輕員工勞動(dòng)強(qiáng)度,改進(jìn)方法,進(jìn)行探討。
關(guān)鍵詞:電動(dòng)滾筒;故障原因;硬齒面減速機(jī);選型;降低成本
一、電動(dòng)滾筒故障率高的原因
在化工企業(yè)生產(chǎn)中, 由于設(shè)備安裝場(chǎng)地位置所限, 皮帶輸送機(jī)運(yùn)輸成品采用電動(dòng)滾筒居多。由于滾筒式減速機(jī),結(jié)構(gòu)緊湊,傳動(dòng)部分都在滾筒內(nèi)部,輸出軸傳遞的動(dòng)力靠滾筒來(lái)傳遞,電動(dòng)機(jī)產(chǎn)生的動(dòng)力傳遞給一對(duì)嚙合齒輪,生產(chǎn)線需要24h一直運(yùn)行,所以傳動(dòng)齒輪磨損嚴(yán)重, 密封面端蓋內(nèi)油封容易老化,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)輸出軸端引出線側(cè)漏油嚴(yán)重;加之電動(dòng)機(jī)定子絕緣老化,不容易發(fā)現(xiàn),且維修率高,單個(gè)齒輪價(jià)格貴,備件采購(gòu)周期長(zhǎng),維護(hù)成本高,更換頻繁,嚴(yán)重制約生產(chǎn)。選用硬齒面系列減速機(jī),代替滾筒減速機(jī),解決滾筒減速機(jī)故障率高、使用周期短的問(wèn)題。
2016年我廠純堿產(chǎn)量達(dá)到31.5萬(wàn)t,生產(chǎn)原料、成品運(yùn)輸全靠皮帶輸送機(jī)來(lái)完成。制堿車間目前輸送機(jī)驅(qū)動(dòng)傳動(dòng)方式普遍采用三種方式:電動(dòng)滾筒、 星型擺線減速機(jī)和臥式減速機(jī)。電動(dòng)滾筒原設(shè)計(jì)比例較大,輸送機(jī)電動(dòng)滾筒多達(dá)20臺(tái)。并且各工序安裝使用多年,都有不同程度的故障,檢修頻繁。
1)煅燒后的出料溫度高,導(dǎo)致滾筒油封老化加快,漏油嚴(yán)重。
2)工藝要求每小時(shí)啟動(dòng)一次,開停頻繁造成傳動(dòng)齒輪磨損快。
3)下灰量達(dá)52t/0.5h,皮帶負(fù)荷高破損嚴(yán)重、三連接托輥支撐力小,傳動(dòng)托輥軸承進(jìn)灰多, 運(yùn)行不順暢,卡掛現(xiàn)象嚴(yán)重,造成運(yùn)行阻力大。
二、硬齒面減速機(jī)的選型
硬齒面減速機(jī)齒輪采用高強(qiáng)度低碳合金滲碳淬火而成,齒面硬度高,齒輪精度高,傳動(dòng)效率高,結(jié)構(gòu)緊湊,密封效果好,不漏油,體積小,重量輕,中心距、中心高、傳動(dòng)比均采用優(yōu)先數(shù)系的優(yōu)先數(shù)。齒輪參數(shù)、結(jié)構(gòu)經(jīng)過(guò)計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì);耐磨系數(shù)高,因?yàn)椴捎秒妱?dòng)機(jī)外置安裝,檢修更加節(jié)約時(shí)間,電動(dòng)機(jī)意外故障后,拆檢方便快捷。
按原皮帶輸送機(jī)的速度,計(jì)算減速機(jī)傳動(dòng)速比。
硬齒面減速機(jī)選型:傳動(dòng)滾筒直徑為φ500,電動(dòng)機(jī)輸出軸轉(zhuǎn)速960r/min,原滾筒電動(dòng)機(jī)為5.5kw,考慮生產(chǎn)的負(fù)荷逐年增大,電動(dòng)機(jī)選取7.5kw,速比計(jì)算:π×D×960/60=25.1m/s,25.1/1.6=16。
選擇速比為I=16的減速機(jī)。在滿足使用的前提下,選取配套的鋼性聯(lián)軸器,連接電動(dòng)機(jī)、 減速機(jī)及機(jī)械滾筒,逐步替代原裝電動(dòng)滾筒。加工成套機(jī)械滾筒、減速機(jī)、聯(lián)軸器,選擇的是某國(guó)內(nèi)品牌減速機(jī)廠生產(chǎn)的減速機(jī)。
三、安裝調(diào)試
安裝時(shí)提前預(yù)制減速機(jī)底座預(yù)埋螺栓,將滾筒端、減速機(jī)端聯(lián)軸器安裝到位,安排保養(yǎng)電動(dòng)機(jī),加好減速機(jī)箱體的潤(rùn)滑油,制作安裝基礎(chǔ),采用10#槽鋼立面布置,框架焊接成型后上方用螺栓固定減速機(jī),電動(dòng)機(jī)與減速機(jī)高速軸用尼龍柱銷連接,皮帶機(jī)滾筒與減速機(jī)之間用十字滑塊聯(lián)軸器連接,8h完成改造,同時(shí)更新繼電器接觸器與之配套,要求減速機(jī)的安裝基礎(chǔ)必須牢固可靠穩(wěn)定,特殊場(chǎng)合考慮潤(rùn)滑油的選擇,減速機(jī)輸入軸心線和輸出軸心線,與連接部分軸心線保證同軸度,其誤差不大于聯(lián)軸器的允許值。
因?yàn)榘惭b不當(dāng),極易致使減速機(jī)軸承損壞。減速機(jī)一般采用油浴飛濺潤(rùn)滑方式,油位加至油標(biāo)中間位置。
因?yàn)檩斔蜋C(jī)坡度不大,我們選擇減速機(jī)為不帶逆止器的可以正反轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)軸與聯(lián)軸器均配備合適的防護(hù)罩。安裝后,投入運(yùn)行前,先手動(dòng)盤車,傳動(dòng)滾筒靈活轉(zhuǎn)動(dòng),無(wú)卡阻現(xiàn)象。再空載運(yùn)行減速機(jī),2h后連接輸送帶運(yùn)轉(zhuǎn)磨合10h。經(jīng)過(guò)一周輸送石灰運(yùn)行,效果很好,使裝置達(dá)到最佳出力率,達(dá)到穩(wěn)定輸出轉(zhuǎn)速的效果。此次改進(jìn)方法簡(jiǎn)單,安全可靠,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率提高了。
四、其他設(shè)備的改進(jìn)
在2016年中選擇包裝工序一臺(tái)刮板輸送機(jī)進(jìn)行改進(jìn),包裝噸袋2013年設(shè)計(jì)投運(yùn),屬于純堿提升產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目,噸堿包裝機(jī)設(shè)計(jì)為包裝機(jī)1000bag、20T/h,同時(shí)配套的刮板機(jī)、斗提機(jī)輸送能力在20t以內(nèi),刮板機(jī)RMSM32型;配套減速機(jī)裝置功率為4KW,噸袋市場(chǎng)前景看好,每月噸堿包裝量在6000t,裝置出力率明顯的跟不上產(chǎn)量。針對(duì)此種情況, 我們重新對(duì)刮板機(jī)減速機(jī)選型。
刮板機(jī)設(shè)計(jì)傳動(dòng)裝置為鏈傳動(dòng),匹配某國(guó)內(nèi)品牌減速機(jī)廠生產(chǎn)的擺線針輪減速機(jī),XWD-7 型4kw,傳動(dòng)比1/59;電動(dòng)機(jī)軸與減速機(jī)承插式連接,在運(yùn)轉(zhuǎn)中噪音大,電動(dòng)機(jī)軸徑為φ28, 扭矩不足,多次滾鍵槽,內(nèi)件故障率高,為了持續(xù)生產(chǎn),現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備了兩套備機(jī),然而機(jī)件的磨損,反復(fù)修復(fù)使用,振動(dòng)加劇。最短使用僅一周的時(shí)間,重達(dá)170kg的備機(jī)要更換勞動(dòng)強(qiáng)度大。重新選型為某國(guó)內(nèi)品牌減速機(jī)廠的ZSY160-1/56減速機(jī),匹配電動(dòng)機(jī)為7.5KW的聯(lián)軸器傳動(dòng)裝置,加工柱銷式聯(lián)軸器一套,配φ28×60的尼龍柱銷六件, 采用鏈條傳遞輸出動(dòng)力。
車間橋式堆包機(jī)為卸載50kg袋裝堿的設(shè)備,安置在軌道上,屬于移動(dòng)運(yùn)輸成品袋的輸送機(jī), 其中水平皮帶采用4kw電動(dòng)滾筒傳動(dòng),安裝位置在4m高處,位置高、 安裝場(chǎng)地空間小,故障后更換非常不便,操作加油困難,連續(xù)的運(yùn)轉(zhuǎn),滾筒油封容易泄漏,經(jīng)常出現(xiàn)油泥滴落到堿跺上,污染包裝袋。因此按照參數(shù)性能,針對(duì)水平皮帶進(jìn)行改進(jìn),選型硬齒面減速機(jī)為ZLY140-20,配用φ320×600的機(jī)械滾筒來(lái)傳遞輸送帶,配套減速機(jī)代替電動(dòng)滾筒;聯(lián)軸器傳動(dòng)穩(wěn)定,減速機(jī)密封好,減速機(jī)投用后運(yùn)轉(zhuǎn)非常穩(wěn)定,包裝更加連續(xù)化,解決了落后的裝置所帶來(lái)的問(wèn)題。
此外針對(duì)離心機(jī)進(jìn)出料皮帶都是電動(dòng)滾筒,車間安排技術(shù)員選型, 對(duì)關(guān)鍵崗位上的傳動(dòng)裝置進(jìn)行了改進(jìn),增加了完好率,降低了維修成本。
五、效果分析
減速機(jī)改造之前,僅電動(dòng)滾筒補(bǔ)油每6個(gè)月消耗為18L,通過(guò)改造,漏油解決,除了要求定期換油15L/次外,補(bǔ)加油量大大減少,消耗降低。更換皮帶,改造三個(gè)擋料槽,用槽型托輥, 使用后輸送帶耐用時(shí)間明顯延長(zhǎng)。對(duì)下灰系統(tǒng)皮帶更換后運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì), 電流平均為10A。
電動(dòng)滾筒和減速機(jī)改造前后價(jià)格差額: 改造前采購(gòu)一臺(tái)電動(dòng)滾筒5500元/臺(tái),使用周期6個(gè)月,修理費(fèi)4650元/次,全年消耗合計(jì)2.03萬(wàn)元/年。
改造后一次性購(gòu)買配套減速機(jī)、機(jī)械滾筒10860元/套,可以用3年,不用再購(gòu)備機(jī)。改進(jìn)后修理費(fèi)可降低到200元/年。
改造費(fèi)用:吊裝費(fèi)用0.1萬(wàn)元;改造減速機(jī)機(jī)架鋼板費(fèi)用0.05萬(wàn)元;購(gòu)置滾筒、減速機(jī)費(fèi)用1.08萬(wàn)元;托輥架、托輥材料成本為:托輥架2000元+托輥1500(元)合計(jì)3500元。費(fèi)用合計(jì):1.58萬(wàn)元;延長(zhǎng)使用一年共節(jié)約維修費(fèi)用2萬(wàn)元,節(jié)約皮帶3.6萬(wàn)元。
通過(guò)對(duì)滾筒減速機(jī)的改型, 延長(zhǎng)了減速機(jī)及皮帶使用周期,實(shí)現(xiàn)了減速機(jī)無(wú)故障,降低了維修成本,為順利完成全年生產(chǎn)任務(wù)奠定基礎(chǔ)。減速機(jī)漏油的解決,機(jī)械油用量的減少,一定程度上降低了下灰皮帶運(yùn)行工的工作量,提高了工作質(zhì)量。新型硬齒面減速機(jī)取代電動(dòng)滾筒及擺線盤減速機(jī),順應(yīng)了企業(yè)的發(fā)展和降本增效。
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