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泰興減速機(jī):大慶石油化工公司水氣廠有5臺GHD800L離心泵,泵設(shè)計(jì)流量為7500m3/h,功率為1420kW,由DEG61A50H蒸汽透平帶動(dòng)單級減速機(jī)驅(qū)動(dòng)泵運(yùn)行。整臺機(jī)組為日本生產(chǎn),于1983年投入使用,主要提供全廠工藝循環(huán)用水。由于生產(chǎn)用循環(huán)水量大,4臺機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行,另1臺備用機(jī)組由電機(jī)驅(qū)動(dòng),日耗電費(fèi)用1.1萬元。故4臺機(jī)組能平穩(wěn)運(yùn)行不僅對化工裝置生產(chǎn)有重要作用,而且能節(jié)約很大的費(fèi)用。
泰興減速機(jī)自投入以來一直運(yùn)行良好。2003年12月監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示減速機(jī)大、小齒輪軸瓦振動(dòng)不斷增加,而且噪聲也不斷增大,尤其箱體振速已達(dá)46mm/s泵和蒸汽透平振動(dòng)略有增加,故障問題主要集中在減速機(jī)上。如果繼續(xù)運(yùn)行下去,不僅可能發(fā)生齒輪斷齒,而且會造成蒸汽透平機(jī)組和泵部件的損壞,會產(chǎn)生嚴(yán)重后果。
機(jī)組布置如圖1所示,減速機(jī)大、小齒輪與泵和透平連接方式均采用齒式聯(lián)軸器。兩齒輪均為斜齒圓柱齒輪,大齒Z2=176,小齒輪Z1=25,速比為7.04,齒輪模數(shù)為5mm,小齒輪轉(zhuǎn)速n,n1=5210 r/min,中心距511.93mm。
機(jī)組解體檢修前對機(jī)組各部位振動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了采集,各點(diǎn)的振動(dòng)數(shù)據(jù)如表1??梢钥闯鰷p速機(jī)各點(diǎn)的振動(dòng)明顯比其他測點(diǎn)高。
采集測點(diǎn)2和測點(diǎn)5的頻譜,如圖2,3所示。
齒輪的嚙合頻率為從頻譜圖上可以看出主振動(dòng)頻率為齒輪嚙合頻率,其兩側(cè)邊頻間隔頻率為86.8Hz,為小齒輪轉(zhuǎn)速頻率。采集其他測點(diǎn)方向的頻譜與圖2,圖3譜圖基本相同。分析為齒輪嚙合不良,重點(diǎn)檢查小齒輪軸與透平機(jī)對中情況。
1.采取的措施
停機(jī)解體檢查發(fā)現(xiàn)小齒輪與透平連接的齒式聯(lián)軸器的噴油嘴堵塞,聯(lián)軸器兩內(nèi)齒圈與外齒套因缺油潤滑而發(fā)生粘合。同時(shí)檢查機(jī)組對中時(shí)發(fā)現(xiàn)減速機(jī)與泵水平方向?qū)χ胁缓?,測點(diǎn)2處的徑向薄壁瓦磨損嚴(yán)重,巴氏合金層脫落,造成齒輪嚙合時(shí)垂直方向平行度偏大。因考慮齒輪為進(jìn)口部件,無原裝備件,故更換了損壞的聯(lián)軸器和磨損的軸瓦,重新進(jìn)行找正,清洗了油系統(tǒng)。開機(jī)試運(yùn)行時(shí)振動(dòng)和噪聲仍很大,頻譜圖形無明顯改變。之后停機(jī)解體檢查,更換了大、小齒輪的徑向瓦和推力瓦,復(fù)查了齒輪水平和垂直方向的平行度,齒輪延齒寬方向接觸面積為40%(低于60%)。為確定齒輪能否繼續(xù)使用,機(jī)組進(jìn)行了第二次開機(jī),但振動(dòng)和噪聲無明顯改善。第三次解休時(shí)更換了國產(chǎn)齒輪和部分軸瓦,開機(jī)運(yùn)行時(shí)振動(dòng)和噪聲均大幅度下降,運(yùn)行穩(wěn)定。
2.原因分析
高速軸小齒輪聯(lián)軸器由于缺油潤滑而發(fā)生粘合現(xiàn)象,造成小齒輪與透平轉(zhuǎn)子對中不好,小齒輪靠聯(lián)軸器軸頭跳動(dòng)達(dá)0. 06mm,同時(shí),泵體發(fā)生偏移,致使泵與減速機(jī)不對中,兩者原因造成大、小齒輪嚙合不良。在這種情況下運(yùn)行一段時(shí)間后,在齒面嚙合處沿齒寬方向產(chǎn)生局部偏磨現(xiàn)象,齒輪的齒形尺寸發(fā)生變化,磨損處的齒面滲碳層厚度減少,即使更換軸瓦,大、小齒輪原有齒輪齒面嚙合部位已發(fā)生變換,造成齒輪嚙合不良,開機(jī)時(shí)減速機(jī)振動(dòng)和噪聲仍很大。
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