泰興減速機:降低球磨機傳動系統(tǒng)振動大的措施
發(fā)布時間:2019-09-28 23:38:00 點擊:
泰興減速機專業(yè)生產(chǎn)廠家泰強減速機2019年9月28日訊 球磨機的傳動系統(tǒng)是球磨機的重要組成部分,其運行狀態(tài)的好壞,直接影響著整機的運行。某水泥公司兩臺Φ3.2m×13m水泥磨機(主電機功率1600kW),采用邊緣傳動方式,配置JDX1000單級齒輪傳動減速機。自投運以來,傳動系統(tǒng)振動較大。隨著運行時間的推移,振動愈加嚴(yán)重。在得不到有效解決的情況下,兩臺水泥磨機一直處于帶病運轉(zhuǎn),由于長期振動較大,多次出現(xiàn)小齒輪軸承座地腳螺栓和減速機地腳螺栓斷裂現(xiàn)象,潤滑油管路也因振動過大而經(jīng)常斷裂,減速機軸承容易損壞,嚴(yán)重威脅設(shè)備的安全可靠運行。
在處理過程中,按照設(shè)備安裝規(guī)范要求,分別對泰興減速機輸入和輸出聯(lián)軸器進行了找正。找正后磨機開機初期仍然振動偏大但能維持運行,運轉(zhuǎn)不到一周就會再次被迫停機,雖經(jīng)多次找正處理,始終未能徹底解決問題,嚴(yán)重制約系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。本文分析該問題存在的原因和介紹徹底的解決方法。
經(jīng)過多次在大、小齒輪整周不同位置測量,發(fā)現(xiàn)大齒輪徑向和軸向跳動值均符合要求,但大小齒輪的齒面?zhèn)认逗晚旈g隙在不同位置偏差較大。再檢查小齒輪軸,排除軸彎曲變形情況,而小齒輪在軸上靠兩套鎖緊套聯(lián)接,經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn)小齒輪與齒輪軸的同心度偏差過大。由此判斷系安裝過程中存在鎖緊套螺栓緊固不均勻,小齒輪中心線與主軸中心線在三維空間中形成了一個角度α所致。小齒輪和齒輪軸同心度偏差狀況見圖1。
在找正大、小齒輪嚙合過程中,一般不對齒輪進行旋轉(zhuǎn),齒輪圓周方向固定在某一個位置進行調(diào)整小齒輪軸承座,從而保證大、小齒輪齒頂間隙和齒側(cè)間隙符合設(shè)備安裝規(guī)范,按此找正滿足要求的檢測數(shù)據(jù)作為驗收數(shù)據(jù)。但是,由于小齒輪與齒輪軸不同心,當(dāng)小齒輪旋轉(zhuǎn)一定角度以后,再次測量齒輪副嚙合數(shù)據(jù),則會發(fā)現(xiàn)完全不能滿足安裝精度要求,因此在運行過程中造成較大振動。
1.2 減速機安裝基礎(chǔ)不夠穩(wěn)定可靠
該泰興減速機為單級齒輪傳動減速機,箱體寬度較小(只有950mm),而輸入、輸出軸總長度較長(1980mm),超過減速機底座的兩倍,減速機直接安裝在混凝土基礎(chǔ)上,因回油殼體限制,致使減速機底面接觸面積過小,只有8組斜墊鐵在受力。受安裝影響,斜墊鐵接觸面積和受力均勻性很難保證。設(shè)備運行時,減速機在受到小齒輪傳遞過來的振動后,在杠桿原理的作用下很容易發(fā)生變化,且底座處的微量位移變化在兩端聯(lián)軸器處進行了放大,造成了同心度不斷下降的惡性循環(huán)。改進前減速機安裝尺寸見圖2。
(1)重新拆裝小齒輪。在緊固小齒輪鎖緊套的過程中通過百分表測量,找正小齒輪與齒輪軸的同心度,使之徑向跳動值和端面跳動值保證在安裝規(guī)范0.10mm以內(nèi)。
(2)重新找正開式齒輪的齒面?zhèn)认?/strong>。由于小齒輪重新找正后,接觸面隨之發(fā)生變化,原有定位不能保證其精度。按照要求保證一個位置的側(cè)隙尺寸后,再檢測整周齒面?zhèn)认毒軡M足要求。
(3)改進泰興減速機基礎(chǔ)。拆除原有獨立墻板式混凝土基礎(chǔ),設(shè)計加裝一整體式鋼底座,將鋼底座底面寬度加寬至1730mm,基本接近減速機輸入、輸出軸總長度,鋼底座的固定地腳螺栓增加8條,從而一方面使減速機支撐跨距加大而保證整體的穩(wěn)定性,另一方面增加了減速機基礎(chǔ)配重,降低減速機組件的整體重心。新制作的鋼底座上下面進行一次機加工,保證了底座表面的平面度,確保其與減速機的接觸面積。改進后的鋼底座及安裝尺寸見圖3。
改進后,磨機運行振動值明顯降低,設(shè)備各部位穩(wěn)定,運行過程中不再出現(xiàn)振動值變大現(xiàn)象,大大提高了水泥磨系統(tǒng)的連續(xù)高效運行能力,為系統(tǒng)穩(wěn)定提產(chǎn)奠定了基礎(chǔ),同時避免了因傳動系統(tǒng)異常引起的減產(chǎn)帶病運行和經(jīng)常性被動搶修情況,大大降低了維修費用,提高了運行效率,綜合臺時產(chǎn)量得到了明顯提高,使得系統(tǒng)電耗得到了一定下降。改進前后傳動系統(tǒng)振動值檢測數(shù)據(jù)見表1。
表1 改進前后傳動系統(tǒng)振動值檢測數(shù)據(jù)
邊緣傳動式球磨機容易出現(xiàn)傳動系統(tǒng)振動大的情況,并且隨著運行時間延長,傳動開式齒輪表面磨損會加大,齒輪配合精度遭到破壞,振動會不斷加劇,隨之將影響傳遞至穩(wěn)定性較差的減速機,致使減速機集體發(fā)生偏移,造成整個傳動系統(tǒng)嚴(yán)重超出設(shè)備運行規(guī)范。本次改進,一方面解決了泰興減速機穩(wěn)定性差的問題,另一方面在安裝過程中發(fā)現(xiàn)了設(shè)備原始安裝中存在的不規(guī)范問題。對癥下藥,采取相應(yīng)的技術(shù)措施,問題得到了徹底解決。
經(jīng)過以上改進后,水泥磨機傳動系統(tǒng)運行平穩(wěn),完全避免了地腳螺栓斷裂、潤滑管路斷裂和軸承損壞等情況的發(fā)生,大大降低了維修工人勞動強度和維修費用,保證了水泥磨機安全、穩(wěn)定、連續(xù)、高效運行。